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重機8700-7電腦平縫機切線電磁鐵有時有時不工作的調整

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發表于 2020-10-19 13:45:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
重機JUKI,8700-7電腦平縫機切線電磁鐵有時工作、有時不工作的調整

一:重機8700-7電腦平縫機切線電磁鐵有時工作、有時不工作的調整

電磁鐵是應用電流產生磁場和磁能吸引鐵的原理制成的。電磁鐵的形式很多,但基本組成相同。一般有勵磁線圈、鐵芯和銜鐵三個主要部分組成。當勵磁線圈通過一定量電流時,鐵芯就對銜鐵產生電磁吸力,將銜鐵吸向鐵芯,線圈斷電后,電磁力消失,銜鐵借助彈簧的彈力返回原來位置。

在弄清電磁鐵工作原理后,可著重從下面幾個方面入手進行檢查。

(1)檢查電磁鐵是否一直處于通電狀態。

如果電磁鐵一直處于通電狀態,那當然要一直工作的,即剪線電磁鐵在剪線時工作,不剪線時不工作。用萬用表檢測電磁鐵工作時線圈電壓是否正常和穩定,如果通過控制箱發給電磁鐵線圈的電壓不正常或不穩定,說明控制箱有問題,這需要與產品售后服務部門聯系,請專業技術人員進行解決。

(2)檢查電磁鐵在沒有通電狀態下是否能復位。

此項檢查主要查看電磁鐵本身是否存在問題。正常情況下,電磁鐵通電鐵芯伸出,斷電鐵芯應能自動退回(復位),否則就是電磁鐵本身存在質量問題,要進行修理或更換。

(3)檢查踏板開關是否正常。

從來信反映的切線電磁鐵有時工作、有時不工作情況來看,也有可能問題不在電磁鐵本身,而是出在腳踏板微型開關觸點接觸不良上,可能是踏板踩重了或輕了造成的。通過對電腦控制縫紉機腳踏板進行測試來進行判斷。

如圖1所示,將腳踏板T輕踩到位置 B時,縫紉機為低速縫紉狀態;將腳踏板T輕踩到位置 C時,縫紉機為高速縫紉狀態;向前踩下腳踏板T后,檢查在腳踏板T返回到空檔位置A時機針是否降至針板下(在機針已設置下定位時);如果將腳踏板T后踩到位置D時進行剪線動作,隨后機針升至針板上方并停止。





圖1

如果是踏板控制器不能產生可靠的剪線動作,說明踏板控制器存在問題,應更換踏板控制器。如果是后踩重了或輕了造成剪線時好時壞的話,建議將后踩剪線動作進行限位。具體做法是在腳踏控制組件里裝一個限位螺栓,但這個螺栓長度一定要計算好。

二:重機DDL-8700系列高速平縫機底線出套故障的排除

1、檢查機針和縫線選用是否正確,上線張力是否正確。

首先在保證穿線正確的前提下,檢查機針和縫線選用是否正確,如縫制針織或綢緞等摩擦力大的縫料,宜選用DB系列16#機針和光滑度、強度高的縫線;反之,縫制薄料或摩擦力小的縫料要選用11#機針,普通縫線即可。接下來檢查縫線張力是否合適,主要檢查上線張力是否太小,順時針轉動夾線器螺母使夾緊力加大。如故障仍未排除,可適當調整挑線彈簧的張力和行程量(圖1),①為挑線彈簧,張力調整方法是:旋松固定螺釘②,卸下夾線器組件⑤,旋松線張力桿③的固定螺釘④進行調整,向右的方向轉動線張力桿③張力變大,向左的方向轉動線張力桿③張力變小。行程量調整方法是:旋松固定螺釘②,向右的方向轉動夾線器組件⑤行程量變大,向左的方向轉動夾線器組件⑤則行程量變小。



2、檢查挑線桿挑線量是否正確(圖2)。
線導向器①上的刻線C與螺釘的中心對齊時是標準位置。縫制厚料或摩擦力大的縫料時,向左的方向移動線導向器①,則挑線量變大;縫制薄料或光滑縫料時,向右的方向移動線導向器①,則挑線量變小。



3、檢查機針與旋梭是否正確配合(圖3)。
機針與旋梭的配合調整步驟如下:⑴用手轉動皮帶輪,讓針桿降到最低點,然后旋松針桿套管固定螺釘①。⑵確定針桿高度。當使用DB機針時,把針桿②上的刻線對準針桿套③的下端,然后擰緊針桿套管固定螺釘①;當使用DA機針時,把針桿②上的刻線對準針桿套③的下端,然后擰緊針桿套管固定螺釘①。⑶確定旋梭安裝位置。當使用DB機針時,旋松旋梭的3個固定螺釘,轉動皮帶輪使針桿②上升,使刻線對準針桿套③的下端;當使用DA機針時,旋松旋梭的3個固定螺釘,轉動皮帶輪使針桿②上升,使刻線對準針桿套③的下端。在此狀態下,讓旋梭尖⑤對準機針④的中心線,把機針與旋梭梭尖的間隙調整為0.04~0.1mm(大致),然后擰緊旋梭固定螺釘。為滿足該系列機高速運轉時不發生跳針,一般在保證旋梭梭尖不擦針的情況下,應使機針與梭尖的配合間隙越小越好。如旋梭的梭尖磨損嚴重要及時更換。根據縫料性質可適當升高或降低針桿高度,當縫制厚料或摩擦力大的縫料時適當抬高針桿0.5mm左右;反之縫制薄料或摩擦力小的縫料時適當降低針桿0.5mm左右。

4、檢查夾線器的夾線片是否損壞或變形,局部是否磨損或有銹斑。
這一點維修人員容易忽略,因為夾線片不平會導致上線張力時大時小,造成底線出套。這時應及時更換損壞變形的夾線片,如局部有銹斑可用細砂紙打磨平整。



5、檢查挑線與送布是否同步(圖4)。
標準位置是當送布牙從針板落下時,送布牙上面與針板上平面平齊,此時機針孔上端也應與針板上平面平齊。如不合要求,按照以下方法調整:旋松送布偏心凸輪①的固定螺釘②和③,朝箭頭方向或反箭頭方向移動送布偏心凸輪。如送布相位推遲朝箭頭方向調整,如送布相位提前則朝反箭頭方向調整。接下來卸下機頭左面板,檢查挑線凸輪與上軸的固定螺釘是否松動,如有松動對好位置后擰緊固定螺釘即可。

6、最后檢查梭心、梭殼是否良好。梭心變形或梭殼損壞要及時更換,底線的張力要平穩且不能太大。另外,梭心在梭殼內應能靈活轉動且梭心厚度不能高出梭殼外緣,如二者的配合不能滿足要求應重新調整選配。

三:重機8700電腦平縫機做絲光線時縫快了底線就緊的調整

重機8700電腦平縫機做絲光線時縫快了底線就緊的調整。出現上述問題的原因是由于絲光線在縫紉中捻度增加造成的,只要把縫線多余的捻度釋放掉,問題就解決了。常用的解決方法:將面線在過線柱或過線鉤穿線孔中多繞幾圈,注意繞的方向,要有利于縫紉過程中消除面線捻度的增加。還可以在機頭上用布條將面線扎一道或兩道,視實際效果而定,以增加面線阻力,也能起到降低面線捻度的作用。
還可以采取以下措施:將機針換粗些;把送布牙調慢些;用開水或溫開水將絲線燙一下定個型,這對降低絲光線的粘度有一定作用。

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